二、影135MW机组运行经济性的原因及解决方法(一)减少凝汽器端差,保证最有利真空。根据135MW机组真空严密性试验的结果和循环水进出水温差的比较分析,我们认为135MW135MW机组投产以来,虽然凝汽器胶球清洗的收球率达90%以上,但清洗效果并不理想。
二、影响135MW机组运行经济性的原因及解决方法(一)减少凝汽器端差,保证最有利真空。根据135MW机组真空严密性试验的结果和循环水进出水温差的比较分析,我们认为135MW机组正常运行中影响端差指标的原因之一是胶球清洗效果不理想。
热电厂原有四台小机组到期关停之后,两台135MW抽凝机组的供热能力不足,经研究分析,需将其中一台135MW抽凝机组改成背压机组,提高机组供热能力。抽凝机组改成背压机组过程中,诸多热力系统需要调整,其中,凝汽器是否继续运行是一个比较重要的问题,本文重点分析该问题。
135MW汽轮发电机汽耗率大原因分析及改进措施--中国期刊网.谭秋良.华菱湘潭钢铁有限公司动力厂.摘要:汽轮机组的汽耗率是衡量机组运行工况的重要指标,同时也是影响汽轮机经济运行的重要因素。.2019年4月份以来,湘钢动力厂135MW1#机组汽耗率指标开始明显...
以北方地区某135MW火电直接空冷机组凝汽器的全年太阳辐射量为主线,假定汽轮机排汽量不变,环境温度为月平均日温度,揭示出由太阳辐射引起的月平均附加热负荷在1-5月期间升高,5月时达到最大值,为371.75kW,而后逐步降低,与日照时数的变化趋势基本一致。
以北方地区某135MW火电直接空冷机组凝汽器的全年太阳辐射量为主线,假定汽轮机排汽量不变,环境温度为月平均日温度,揭示出由太阳辐射引起的月平均附加热负荷在1-5月期间升高,5月时达到最大值,为371.75kW,而后逐步降低,与日照时数的变化趋势基本一致。
2019年中国电机工程学会年会论文集135MW轴向排汽式汽轮机大轴抱死原因及处理对策分析唐滔中电四会热电有限责任公司肇庆邮编;526200CASEANALYSISANDTREATMENTMEASURESFOR,工友文库gydoc
2009-04-28毕业设计论文.2012-08-10谁能告一下135MW汽轮机的工作参数!~谢谢!~42018-07-02凝汽式汽轮机有什么运行特性?2015-06-13系统水容量和系统循环水量有什么区别72010-08-19汽轮机真空的问题2015-01-13汽轮机凝汽器循环水进口水温1
本机组有两级调整抽汽。第一级调整抽汽口位于12级后,压力0.981MPa,分别向工业蒸汽管网和除氧器供汽;第二级调整抽汽口位于16级后,压力0.294MPa,除向五号低加供汽外,在采暖期,还向低压除氧器、凝汽器鼓泡除氧及热网加热器供汽。
小型火电机组凝汽器端差偏高原因分析及对策内容摘要:摘要:本文根据杨庄煤矸石热电厂1#机组,针对凝汽器运行中,端差偏大的情况,从真空严密性及凝汽器铜管清洁程度等方面进行分析比较,并根据实际运行情况提出了处理此类问题的对策。
二、影135MW机组运行经济性的原因及解决方法(一)减少凝汽器端差,保证最有利真空。根据135MW机组真空严密性试验的结果和循环水进出水温差的比较分析,我们认为135MW135MW机组投产以来,虽然凝汽器胶球清洗的收球率达90%以上,但清洗效果并不理想。
二、影响135MW机组运行经济性的原因及解决方法(一)减少凝汽器端差,保证最有利真空。根据135MW机组真空严密性试验的结果和循环水进出水温差的比较分析,我们认为135MW机组正常运行中影响端差指标的原因之一是胶球清洗效果不理想。
热电厂原有四台小机组到期关停之后,两台135MW抽凝机组的供热能力不足,经研究分析,需将其中一台135MW抽凝机组改成背压机组,提高机组供热能力。抽凝机组改成背压机组过程中,诸多热力系统需要调整,其中,凝汽器是否继续运行是一个比较重要的问题,本文重点分析该问题。
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以北方地区某135MW火电直接空冷机组凝汽器的全年太阳辐射量为主线,假定汽轮机排汽量不变,环境温度为月平均日温度,揭示出由太阳辐射引起的月平均附加热负荷在1-5月期间升高,5月时达到最大值,为371.75kW,而后逐步降低,与日照时数的变化趋势基本一致。
以北方地区某135MW火电直接空冷机组凝汽器的全年太阳辐射量为主线,假定汽轮机排汽量不变,环境温度为月平均日温度,揭示出由太阳辐射引起的月平均附加热负荷在1-5月期间升高,5月时达到最大值,为371.75kW,而后逐步降低,与日照时数的变化趋势基本一致。
2019年中国电机工程学会年会论文集135MW轴向排汽式汽轮机大轴抱死原因及处理对策分析唐滔中电四会热电有限责任公司肇庆邮编;526200CASEANALYSISANDTREATMENTMEASURESFOR,工友文库gydoc
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本机组有两级调整抽汽。第一级调整抽汽口位于12级后,压力0.981MPa,分别向工业蒸汽管网和除氧器供汽;第二级调整抽汽口位于16级后,压力0.294MPa,除向五号低加供汽外,在采暖期,还向低压除氧器、凝汽器鼓泡除氧及热网加热器供汽。
小型火电机组凝汽器端差偏高原因分析及对策内容摘要:摘要:本文根据杨庄煤矸石热电厂1#机组,针对凝汽器运行中,端差偏大的情况,从真空严密性及凝汽器铜管清洁程度等方面进行分析比较,并根据实际运行情况提出了处理此类问题的对策。